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管道式渦輪流量計(jì)再生系統(tǒng)異常污染堵塞工況的處理方式來(lái)源:上海自動(dòng)化儀表作者:上海上自儀
淺?析 :上海自動(dòng)化儀表廠-2020-5、18日 HP 平臺(tái)配置管道式渦輪流量計(jì)脫水及再生系統(tǒng),用以天然氣脫水至露點(diǎn)合格后外輸。系統(tǒng)使用一定年限后,出現(xiàn)流程嚴(yán)重堵塞污染問(wèn)題,通過(guò)對(duì)堵塞物、工藝流程、操作參數(shù)等相關(guān)因素進(jìn)行分析研究,澄清問(wèn)題根源,優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行工況、生產(chǎn)參數(shù),避免異常污染重復(fù)發(fā)生。 1 描述 HP 平臺(tái)天然氣脫水系統(tǒng)采用管道式渦輪流量計(jì) 溶劑吸收脫水法。天然氣在高壓常溫下脫水,溶管道式渦輪流量計(jì)液在低壓和高溫下再生(提濃)。天然氣經(jīng)過(guò)換熱器調(diào)節(jié)到常溫(20 ℃左右),過(guò)濾除去機(jī)械雜質(zhì)和液滴,從底部進(jìn)入脫水塔與從頂部流下的貧金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)逆向接觸脫出其中的水分成為干氣后外輸。吸收了水分的貧醇富液塔底流出,減壓后進(jìn)入重沸器上部的富液精餾柱加熱后進(jìn)入閃蒸罐。閃蒸后的富液通過(guò)過(guò)濾器與活性炭過(guò)濾器除去其中的機(jī)械雜質(zhì)和降解產(chǎn)物并過(guò)濾后換熱后進(jìn)入精餾柱,與來(lái)自重沸器的蒸氣逆流接觸而得到部分提濃。在重沸器內(nèi)富液被加熱至約 200 ℃,通過(guò)蒸餾去處水分,進(jìn)入氣提柱進(jìn)一步提濃成為貧液,經(jīng)換熱器冷卻進(jìn)入緩沖罐(圖 1)。 系統(tǒng)投用 4 年后,出現(xiàn)流程堵塞,進(jìn)行排放解堵,排出部分灰黑色粘稠污物后恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),但很快再次發(fā)生堵塞。對(duì)管道式渦輪流量計(jì)再沸器至緩沖罐之間的管段進(jìn)行拆卸查看,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部充滿黑色、固體物質(zhì),管道及換熱器被堵塞污染,情況嚴(yán)重(圖 2)。 2 流程堵塞污染原因分析及研究 2.1 堵塞物成分分析 針對(duì)此種堵塞物,利用平臺(tái)實(shí)驗(yàn)室條件進(jìn)行初步化驗(yàn)和比對(duì)分析。 (1)外觀及性狀。取堵塞物樣品,在室溫下為軟膠狀固體形態(tài)。目測(cè)呈黑色,仔細(xì)辨別,可發(fā)現(xiàn)有灰白色、半透明蠟狀色澤,手觸有滑膩感。用溫箱進(jìn)行不同溫度下熔化試驗(yàn),判斷熔點(diǎn)(傾點(diǎn))約 45 ℃,在> 45 ℃環(huán)境呈液態(tài)。 (2)互溶性試驗(yàn)。分別用①淡水、②管道式渦輪流量計(jì)、③柴油、④原油、⑤四氯化碳、⑥石油醚等溶劑進(jìn)行互溶實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)過(guò)程及結(jié)論匯總?cè)缦隆?/span> (3)加熱沸騰試驗(yàn)。管道式渦輪流量計(jì)將少量樣品放入燒瓶進(jìn)行加熱試驗(yàn)。樣品加熱半小時(shí)后,溫度達(dá)到 180 ℃,燒瓶?jī)?nèi)熔化的物質(zhì)未見(jiàn)有顏色、性狀的變化。將溫度提高至 190 ℃加熱 30 min,瓶?jī)?nèi)液體仍無(wú)明顯變化。后分別加熱至200 ℃、220 ℃,樣品無(wú)沸騰、無(wú)結(jié)焦現(xiàn)象(圖 3)。 從化驗(yàn)結(jié)果可以判斷 :該堵塞物不溶于水溶于油,屬油溶性,熔點(diǎn)為 40 ℃,高溫下不揮發(fā),因此化驗(yàn)判斷其為蠟質(zhì)重?zé)N。 2.2 蠟質(zhì)重?zé)N形成原因分析 日常生產(chǎn)過(guò)程中,天然氣不可避免攜帶少量輕烴進(jìn)入接觸塔內(nèi),運(yùn)行過(guò)程中少量輕烴混入了金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)中,并隨甘醇循環(huán)從塔底進(jìn)入閃蒸罐。因閃蒸罐有設(shè)計(jì)缺陷,烴類就越過(guò)閃蒸罐進(jìn)入了再沸爐再沸爐 200 多度的高溫對(duì)輕烴進(jìn)行蒸餾作用,蒸餾的輕組分去放空。 蒸餾到 200 多度尚能不氣化的烴類重組分(蠟質(zhì)和瀝青質(zhì))殘留在再沸爐內(nèi),日積月累,持續(xù)聚集,積少成多。積累在再沸爐中的重?zé)N密度較輕,浮于管道式渦輪流量計(jì)上部,平時(shí)對(duì)運(yùn)行無(wú)什么明顯影響,不易被發(fā)現(xiàn)。 系統(tǒng)切換、啟停時(shí)參數(shù)波動(dòng),再沸爐液位降到很低時(shí),累積在再沸爐內(nèi)的大量重?zé)N(此時(shí)還是液態(tài))進(jìn)入了換熱器流程 ;剛停產(chǎn)的工況下,再沸爐、換熱器及其臨近管線里面已全是液態(tài)重?zé)N而不是管道式渦輪流量計(jì)。在這種巧合的特殊狀態(tài)下停產(chǎn),停產(chǎn)以后流程逐漸冷卻至常溫,重?zé)N凝固在管道和換熱器,造成再生流程嚴(yán)重污染和堵塞??膳懦摱氯锸莵?lái)自油氣井原生物質(zhì)的可能,而是再沸爐持續(xù)蒸餾作用下,重?zé)N長(zhǎng)期聚集而生成的次生物質(zhì),積少成多而成。 3 系統(tǒng)優(yōu)化與防范 針對(duì)管道式渦輪流量計(jì)再生系統(tǒng)中蠟質(zhì)重?zé)N化驗(yàn)分析結(jié)果和生成機(jī)理以及生成成的原因分析研究,通過(guò)系列系統(tǒng)優(yōu)化方案,做好類似污染堵塞防范措施。 保持脫水塔入口過(guò)濾器上下腔液相調(diào)節(jié)閥手動(dòng)打開一定開度,從過(guò)濾器處及時(shí)排掉氣體所攜帶的烴類,減少烴類進(jìn)入脫水塔混入富金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)進(jìn)入再生系統(tǒng),從源頭上遏制。 閃蒸罐的液位由原來(lái)的 350 mm 提高到 700 mm,溶液在閃蒸罐內(nèi)的停留時(shí)間從 10 min 漲到 30 min,增加烴類的閃蒸除輕烴效果。同時(shí),液位提高停留時(shí)間延長(zhǎng)后,烴類與管道式渦輪流量計(jì)的重力分離效果得到加強(qiáng),大量烴類從上部溢至油槽,能夠進(jìn)入再沸爐的烴類大幅減少。 |