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淺談高壓變頻器冷卻方式改造設計應用針對泉州閩光動力廠 30MW 、 38MW 余能發(fā)電高壓變頻器冷卻方式進行改造,采用循環(huán)水作為冷卻水在空水冷系統(tǒng),設計具有特色,安全性能高,運行方式靈活,環(huán)保節(jié)能。 前言 目前,作為節(jié)能降耗主要產(chǎn)品的高壓變頻設備已經(jīng)在發(fā)電、化工、冶金、礦山等領域得到了廣泛應用,并發(fā)揮著越來越重要的作用。高壓變頻器的效率一般可達 95%~97% ,其余以熱量的形式耗散掉。這些熱量直接影響著電子元器件的壽命及設備運行的可靠性。目前廣泛使用的變頻器室冷卻方式主要是風道開放式冷卻和空調(diào)密閉冷卻方式,兩者在實際應用中都存在一定的弊端,前者積灰嚴重,變頻器故障率高;后者耗電量大,后期維護成本高。利用風道將設備散出的熱風通過水冷換熱器濾熱冷卻后再進入室內(nèi)冷卻器件,這種循環(huán)用風的冷卻方法叫做空水冷。 泉州閩光動力廠 30MW、38MW 余能發(fā)電系統(tǒng)變頻器安裝時,采用空調(diào)密閉冷卻方式。日常運行時,變頻器小室內(nèi)被抽成負壓狀態(tài)。雖然變頻器室出風口加裝了濾網(wǎng),但外界灰塵仍大量進入變頻器室,日常人工維護量大,設備運行溫度較高。因此為改善變頻器運行環(huán)境,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對高壓變頻器的冷卻方式進行了改造,利用循環(huán)水作為水源,采用空水冷換熱器,不用另外設計水塔,真正做到了環(huán)保、節(jié)能、高效。本次改造由三鋼勞服設計安裝,動力廠和勞服公司聯(lián)合調(diào)試。 1 改造方案 1.1 空水冷系統(tǒng)工作原理 空水冷系統(tǒng)主要是由變頻器室內(nèi)冷熱分區(qū)、軸流風機、換熱器三部分組成。變頻室內(nèi)冷空氣在變頻器柜頂風機的作用下進入變頻器內(nèi),冷卻電氣各元件,由柜頂風機排出至熱風區(qū),熱風在柜頂風機和空水冷裝置內(nèi)軸流風機的作用下,經(jīng)過空水冷換熱器,換熱器的水管中流入溫度低于30℃冷卻水,熱風經(jīng)過換熱后,將熱量傳遞給冷水,其熱量被循環(huán)冷卻水帶走。熱風變成冷風從由柜內(nèi)風機吹出,送到安裝變頻器的封閉室內(nèi),循環(huán)往復。 由于高壓變頻器滿載運行效率為 96%-98%,一般情況下可按其所帶負荷額定容量的4%進行估算,并預留 20%余量,900kW 變頻器的發(fā)熱量為:900×4%×1.2=43.2kW;500kW 變頻器的發(fā)熱量為:500×4%×1.2=24kW;450kW 變頻器的發(fā)熱量為:450×4%×1.2=21.6kW;所以選擇空水冷設備的冷量為:900kVA 變頻器配置 1 臺空水冷設備,每臺空水冷冷量為 40kW;500kVA 變頻器配置 1 臺空水冷設備,每臺空水冷冷量為 30kW;450kVA變頻器配置 1 臺空水冷設備,每臺空水冷冷量為30kW。 (2)冷卻風量的選擇 其中:L 為總送風量,單位 L/s;Qs 為制冷量,單位 W;T 1 -T 2 為溫差,單位℃;1.23 為系數(shù),等于 1.2(1.0006+1.84W)由于高壓變頻器自帶排風機,風量已由變頻器廠家制定,依據(jù)變頻器廠家提供數(shù)據(jù),結合現(xiàn)場情況,留出適當余量來配備冷卻設備的風量,單臺 900kVA、500kVA、450kVA 變頻器風量約為:10000m 3 /h;所以選擇空水冷設備的風量為:單臺 900kVA、500kVA、450kVA 變頻器配置1 臺空水冷設備,每臺空水冷風量為 10000m 3 /h; (3)冷卻水量的選擇 (4)空水冷設備參數(shù)及配置。 空水冷設備參數(shù)及配置見表 2。 (5)冷卻水管道的設計與安裝如圖 2 所示,冷卻水來取自廠內(nèi)循環(huán)水管道中,水溫非常高 33℃,可供抽取的非常大水量為 340t/h,水壓 0.1MPa。循環(huán)水引到一用一備的冷卻水泵中,經(jīng)加壓后進入冷卻母管分配到各冷卻器,由冷卻器出來的熱水回到冷卻塔。冷卻水進水母管管道采用無縫鋼管,架空布置;回水母管用螺旋焊管,地下埋設引至循環(huán)水冷卻塔。 2 生產(chǎn)中應用總結 2.1 系統(tǒng)運行方式靈活,可靠性高 (1) 增壓水泵采用經(jīng)濟的變頻方式運行,根據(jù)不同季節(jié)的水溫,調(diào)整頻率運行,冬季時甚至可以停泵,節(jié)能效果顯著。備用泵處于備用時,頻率自動跟蹤運行泵頻率,當運行泵跳閘,備用泵聯(lián)鎖啟動,頻率自動加至運行泵跳閘時頻率,安全可靠性高。 (2)每組冷卻器可實現(xiàn)好立控制啟停,多臺冷卻器的設計在提高了運行可靠性的情況下,同時可根據(jù)季節(jié)特點、變頻器負荷高低,靈活選擇冷卻器運行臺數(shù),在保證變頻器運行環(huán)境溫度的情況下實現(xiàn)節(jié)能目的。 (3)當冷卻器換熱器故障或冷卻水系統(tǒng)故障無法運行時,可以將換熱器上部人孔打開,在換熱鋼管上部用蓋板封堵,然后把換熱器下部冷風區(qū)各人孔門打開,這樣熱風排出裝置,大氣溫度的自然風經(jīng)風機鼓入變頻器室內(nèi),使原來的閉式循環(huán)變?yōu)殚_式自然風循環(huán)。此方法在運行中已經(jīng)得到實踐,在正常運行工況下完全滿足變頻器的冷卻要求。 2.2 系統(tǒng)運行安全、環(huán)保 整個系統(tǒng)的運行既不會受到其主要運用場合環(huán)境的影響,也不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生新的污染。冷卻風在裝置構成的密封空間中循環(huán)流動,進行熱交換的空氣能夠保持其潔凈度、不受外界環(huán)境污染。冷卻水采用廠內(nèi)循環(huán)水,吸收熱量后排入廠內(nèi)已有的冷卻塔,重復使用。冷卻系統(tǒng)換熱裝置設置在變頻器室外,而不是高壓室內(nèi),可以避免因水管破裂漏水從而危及高壓設備運行安全的事故發(fā)生,安全可靠。 2.3 系統(tǒng)運行高效、節(jié)能 換熱器采用高質(zhì)量紫銅管,能克服普通銅管易被循環(huán)水腐蝕的缺點,設計換熱面積大,換熱效果好,室內(nèi)溫度也完全符合變頻器運行要求。換熱裝置設計有鋼管泄漏檢測報警及泄漏水自動排出功能,運行高效、可靠。裝置結構簡單、實用,安裝、使用和維護方便,無須對現(xiàn)有的高壓變頻設備進行大規(guī)模的技術改造。 3 改造效果分析 3.1 空水冷密閉冷卻與傳統(tǒng)柜機空調(diào)節(jié)能對比 進行空水冷改造后,按每個變頻器室配備兩組冷卻器,共 6 組冷卻器。每組冷卻器的額定制冷量為 60kW,6 組冷卻器總制冷量為 360kW,按照夏季非常極端的氣溫條件考慮,空冷器全部冷卻風機運行,增壓泵額定出力工作,則每小時耗電量為 58kW,能效比為 6.2。如果使用傳統(tǒng)的柜機空調(diào)進行冷卻,達到同樣 360kW 的制冷量,則需要 10P 的空調(diào) 15 臺,小時耗電量 110.25kW,能效比為 3.3。按照工業(yè)用電價格 0.9 元/度,則空調(diào)冷卻方式運行成本為 4763 元/天,空水冷冷卻方式運行成本為 2526 元/天,是空調(diào)冷卻成本的53%。 實踐證明,系統(tǒng)增壓泵只需要在 7、8、9 月份的高溫天氣使用,其他月份均可以降低頻率,甚至停用,在不使用增壓泵的情況下,成本可降低到空調(diào)冷卻成本的 33%; 綜合各個季節(jié)特點的不同運行方式,與采用空調(diào)冷卻方式相比較,每年可節(jié)約成本 60 萬以上。從長周期應用比較,通??账湎到y(tǒng)的使用壽命是空調(diào)設備的 5~8 倍,且空調(diào)后期的維護費用較大,因此單維護費用一項節(jié)約的費用也非常可觀。 3.2 改善運行環(huán)境,提高了變頻器工作可靠性 采用開放自然風循環(huán)冷卻方式日常運行時,雖然變頻器小室及柜體進風口加裝了濾網(wǎng),但細灰仍大量進入變頻器內(nèi),功率單元內(nèi)積灰嚴重,變頻故障率高,非常高時達 12 起/年;改造后,變頻器工作環(huán)境與外界隔離,積灰非常少,只需停運檢修時進行集中清理。 3.3 冷卻效果理想,變頻器發(fā)熱得到控制 由于采用了密閉循環(huán)方式,環(huán)境干凈,取消了柜體濾網(wǎng),變頻器元件表積灰少,熱量被迅速帶走,變頻器能夠始終在低于環(huán)境溫度的條件下工作,實測變頻器變壓器及功率單元柜體溫度下降 5℃,冷卻效果良好。 4 結束語 實踐證明,在進行空水冷密閉冷卻改造后, 論是從應用性能,還是從經(jīng)濟性考慮,都取得了顯著效果。系統(tǒng)具有簡單經(jīng)濟、高效節(jié)能、安全環(huán)保的特點;變頻器工作溫度降低,工作環(huán)境極大改善,大大降低了故障率,延長了使用壽命,避免因故障造成的損失,經(jīng)濟效益顯著,具有非常大的推廣意義。 |