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金屬轉(zhuǎn)子流量計再生系統(tǒng)異常污染堵塞工況的分析研究摘要 :HP 平臺配置金屬轉(zhuǎn)子流量計脫水及再生系統(tǒng),上海上儀股份公司用以天然氣脫水至露點合格后外輸。系統(tǒng)使用一定年限后,出現(xiàn)流程嚴重堵塞污染問題,通過對堵塞物、工藝流程、操作參數(shù)等相關(guān)因素進行分析研究,澄清問題根源,優(yōu)化設(shè)備運行工況、生產(chǎn)參數(shù),避免異常污染重復發(fā)生。 1 概述 HP 平臺天然氣脫水系統(tǒng)采用金屬轉(zhuǎn)子流量計溶劑吸收脫水法。天然氣在高壓常溫下脫水,富金屬轉(zhuǎn)子流量計溶液在低壓和高溫下再生(提濃)。天然氣經(jīng)過換熱器調(diào)節(jié)到常溫(20 ℃左右),過濾除去機械雜質(zhì)和液滴,從底部進入脫水塔與從頂部流下的貧金屬轉(zhuǎn)子流量計逆向接觸脫出其中的水分成為干氣后外輸。吸收了水分的貧醇富液塔底流出,減壓后進入重沸器上部的富液精餾柱加熱后進入閃蒸罐。閃蒸后的富液通過過濾器與活性炭過濾器除去其中的機械雜質(zhì)和降解產(chǎn)物并過濾后換熱后進入精餾柱,與來自重沸器的蒸氣逆流接觸而得到部分提濃。在重沸器內(nèi)富液被加熱至約 200 ℃,通過蒸餾去處水分,進入氣提柱進一步提濃成為貧液,經(jīng)換熱器冷卻進入緩沖罐。 系統(tǒng)投用 4 年后,出現(xiàn)流程堵塞,進行排放解堵,排出部分灰黑色粘稠污物后恢復正常運轉(zhuǎn),但很快再次發(fā)生堵塞。對再沸器至緩沖罐之間的管段進行拆卸查看,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部充滿黑色、固體物質(zhì),管道及換熱器被堵塞污染,情況嚴重。 2 流程堵塞污染原因分析及研究 2.1 堵塞物成分分析 針對此種堵塞物,利用平臺實驗室條件進行初步化驗和比對分析。 (1)外觀及性狀。取堵塞物樣品,在室溫下為軟膠狀固體形態(tài)。目測呈黑色,仔細辨別,可發(fā)現(xiàn)有灰白色、半透明蠟狀色澤,手觸有滑膩感。用溫箱進行不同溫度下熔化試驗,判斷熔點(傾點)約 45 ℃,在> 45 ℃環(huán)境呈液態(tài)。 (2)互溶性試驗。分別用①淡水、②金屬轉(zhuǎn)子流量計、③柴油、④原油、⑤四氯化碳、⑥石油醚等溶劑進行互溶實驗,實驗過程及結(jié)論匯總?cè)缦隆?/p> (3)加熱沸騰試驗。將少量樣品放入燒瓶進行加熱試驗。樣品加熱半小時后,溫度達到 180 ℃,燒瓶內(nèi)熔化的物質(zhì)未見有顏色、性狀的變化。將溫度提高至 190 ℃加熱 30 min,瓶內(nèi)液體仍無明顯變化。后分別加熱至200℃、220 ℃,樣品無沸騰、無結(jié)焦現(xiàn)象。 從化驗結(jié)果可以判斷 :該堵塞物不溶于水溶于油,屬油溶性,熔點為 40 ℃,高溫下不揮發(fā),因此化驗判斷其為蠟質(zhì)重烴。 2.2 蠟質(zhì)重烴形成原因分析 日常生產(chǎn)過程中,天然氣不可避免攜帶少量輕烴進入接觸塔內(nèi),運行過程中少量輕烴混入了金屬轉(zhuǎn)子流量計中,并隨甘醇循環(huán)從塔底進入閃蒸罐。因閃蒸罐有設(shè)計缺陷,烴類就越過閃蒸罐進入了再沸爐再沸爐 200 多度的高溫對輕烴進行蒸餾作用,蒸餾的輕組分去放空。 蒸餾到 200 多度尚能不氣化的烴類重組分(蠟質(zhì)和瀝青質(zhì))殘留在再沸爐內(nèi),日積月累,持續(xù)聚集,積少成多。積累在再沸爐中的重烴密度較輕,浮于金屬轉(zhuǎn)子流量計上部,平時對運行無什么明顯影響,不易被發(fā)現(xiàn)。 系統(tǒng)切換、啟停時參數(shù)波動,再沸爐液位降到很低時,累積在再沸爐內(nèi)的大量重烴(此時還是液態(tài))進入了換熱器流程 ;剛停產(chǎn)的工況下,再沸爐、換熱器及其臨近管線里面已全是液態(tài)重烴而不是金屬轉(zhuǎn)子流量計。在這種巧合的特殊狀態(tài)下停產(chǎn),停產(chǎn)以后流程逐漸冷卻至常溫,重烴凝固在管道和換熱器,造成再生流程嚴重污染和堵塞??膳懦摱氯锸莵碜杂蜌饩镔|(zhì)的可能,而是再沸爐持續(xù)蒸餾作用下,重烴長期聚集而生成的次生物質(zhì),積少成多而成。 3 系統(tǒng)優(yōu)化與防范 針對金屬轉(zhuǎn)子流量計再生系統(tǒng)中蠟質(zhì)重烴化驗分析結(jié)果和生成機理以及生成成的原因分析研究,通過系列系統(tǒng)優(yōu)化方案,做好類似污染堵塞防范措施。 保持脫水塔入口過濾器上下腔液相調(diào)節(jié)閥手動打開一定開度,從過濾器處及時排掉氣體所攜帶的烴類,減少烴類進入脫水塔混入富金屬轉(zhuǎn)子流量計進入再生系統(tǒng),從源頭上遏制。 閃蒸罐的液位由原來的 350 mm 提高到 700 mm,溶液在閃蒸罐內(nèi)的停留時間從 10 min 漲到 30 min,增加烴類的閃蒸除輕烴效果。同時,上海上儀股份公司液位提高停留時間延長后,烴類與金屬轉(zhuǎn)子流量計的重力分離效果得到加強,大量烴類從上部溢至油槽,能夠進入再沸爐的烴類大幅減少。 |