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溶解氣對金屬轉(zhuǎn)子流量計測量的影響及誤差分析摘要 :油田產(chǎn)量計量是油田生產(chǎn)和管理中非常重要的工作,上海上自儀公司由于油田長期的注水開發(fā),大部分油田都進(jìn)入高含水開采階段。本文設(shè)計了一種井口地面油氣水三相流分相計量系統(tǒng),該系統(tǒng)利用氣液旋流分離設(shè)備將氣液分離,用科里奧利力金屬轉(zhuǎn)子流量計測量分離后液相的質(zhì)量和含油的比例 [2],為油田產(chǎn)量計量提供準(zhǔn)確的油井產(chǎn)量信息。 1 試驗內(nèi)容 用計量系統(tǒng)測試氣水兩相流,實驗數(shù)據(jù)見表 1。試驗分析 :注入 72 m3/天的氣,流量 5.7 m3/天,密度的平均測量誤差為 1.01%。 結(jié)論 :在含氣較高時,水中有少量溶解氣體,影響測量結(jié)果。和純水對比,說明氣液分離系統(tǒng)可以很好地將氣液兩相分離。 2 試驗內(nèi)容 用計量系統(tǒng)測試油水兩相流,實驗數(shù)據(jù)見表 2。試驗分析 :加水 60%,油 40%,在攪拌均勻的情況下,流量4.8 m3/天,測量系統(tǒng)得到的含水率的非常大瞬時誤差為 6.67%,非常小瞬時誤差為 -1.0%,平均值為60.29%,與實際值 60% 的誤差僅為 0.29%。 結(jié)論 :測試系統(tǒng)含水率的測量結(jié)果比較準(zhǔn)確的。瞬時誤差大原因是由于讀取各種數(shù)據(jù)的時間不同步引起的。 3 試驗內(nèi)容 用計量系統(tǒng)測試油氣水三相流,實驗數(shù)據(jù)見表 3。試驗分析 :流體是前面配制好的水為 60%,油40%,泵排量為 4.4 m3/天,在此基礎(chǔ)上,注入 72 m3/天的氣。金屬轉(zhuǎn)子流量計測出的瞬時含水率的非常大值為 56%,非常小值為 47.2%,平均含水率為 49.95%,與實際含水率差10.05%。這一誤差顯然過大。 由表 3 所給數(shù)據(jù)計算出的含水誤差為 11.37%,與表4 得到的誤差 10.05% 基本接近,說明試驗結(jié)果的一致性較好,同時也說明在大氣量情況下測量系統(tǒng)誤差很大。 4 誤差分析 試驗發(fā)現(xiàn)在大氣量情況下含油率的測量誤差較大,采取了另一種計量方式 :即稱重與體積的測量方法。具體方法是:在系統(tǒng)處于穩(wěn)定運行狀態(tài)后,從某一時刻起,金屬轉(zhuǎn)子流量計全部清零并重新開始計量各測量值,與此同時,打開測量系統(tǒng)中的取樣口,對流體取樣,并對取出的樣品用電子稱稱量重量,并測量流體體積,重復(fù)多次,驗證其一致。 試驗分析 :金屬轉(zhuǎn)子流量計的測量結(jié)果為 46.01 kg 和稱量結(jié)果 46.25 kg ;體積分別為 49.12 L 和 49.45 L,質(zhì)量的相對誤差為 :0.52%,體積的相對誤差為 :0.67%,這說明金屬轉(zhuǎn)子流量計測量的體積和質(zhì)量是準(zhǔn)確的,與稱量結(jié)果非常接近。 通過以上計算可得到,在加氣與不加氣的情況下,雖然混合密度相差 0.005 kg/L,但是含油率卻相差超過4%,由此可見,少量的溶解氣對含油率的計算可以造成很大的誤差。 試驗結(jié)論 :在油氣水三相流測量時,上海上自儀公司即使把氣體分離干凈,油水中也會存在溶解氣,而這些氣體會對流量測量帶來誤差。氣體比例不同,油水中溶解的氣體量就會不同,而且油水中的溶解氣含量還和產(chǎn)出液的溫度、壓力和粘度等有關(guān),因此油水流量測量時的誤差值還需要進(jìn)行大量的試驗來確定。 |