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新聞詳情
石油化工裝置中溫度檢測儀表及控制系統(tǒng)的故障診斷處理石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障原因包括:儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素;工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等。上海自動化儀表有限公司重點闡述了鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響;探討了裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高、同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計指示值不相等、高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達不到設(shè)定值導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象;分析了產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因,并給出了相應(yīng)的解決方案。 筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護保養(yǎng)的經(jīng)驗,以各種現(xiàn)場儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運用儀表工作原理、自動控制原理、工藝過程知識等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。 本文重點以鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、熱電偶接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響,探討溫度測量中常見的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。 1 鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線對溫度測量的影響 1.1 故障現(xiàn)象 裂解爐F101烘爐期間,爐膛溫度TIK-101-17臨時由數(shù)字溫度計檢測,該點溫度計顯示值為550℃,而現(xiàn)場熱電偶實際測得的該點溫度已達660℃,但其他各點溫度顯示均正常,從而影響了烘爐操作。 1.2 現(xiàn)象分析 因裂解爐烘爐需要,臨時將爐膛內(nèi)3處的溫度接入操作臺上的數(shù)字溫度計,接線端子編號如圖1所示。對流段上部溫度TIK-101-17連接到操作臺Z20端子排的端子19和20;對流段中部溫度TIK-101-18連接到操作臺Z20端子排的端子21和22;預(yù)熱段溫度TIK-101-19連接到操作臺Z20端子排的端子23和24。 故障出現(xiàn)后,檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計與操作臺接線端子的連線中有2根導(dǎo)線接錯,原應(yīng)接到Z20端子19的線錯接至端子23上,從而溫度計在顯示TIK-101-17溫度時,實際收到的熱電偶電勢則來自TIK-101-17的負線端子20和TIK-101-19的正線端子23。由于鎧裝熱電偶(接地型)的熱點與套管接觸,而套管又與設(shè)備相通,即3支熱電偶的熱點本質(zhì)上是相互連通的。1.3 處理方法該故障在烘爐之前不易發(fā)現(xiàn),因為3點溫度均與環(huán)境溫度相同,產(chǎn)生的熱電勢大小也一樣;只有當3點溫度不相同時,該故障才會暴露出來。因此,將錯接的2根導(dǎo)線改正過來,溫度即恢復(fù)正常。 2 補償導(dǎo)線極性接反對溫度指示的影響 2.1 故障現(xiàn)象 C402壓縮機的排氣溫度TIK-254-02E指示在0℃以下。 2.2 現(xiàn)象分析 經(jīng)檢查,現(xiàn)場熱電偶接線端子處2根補償導(dǎo)線正、負極性接反,導(dǎo)致溫度顯示儀表接收到負電勢,從而造成二次儀表指示顯示負溫度。 2.3 處理方法 將2根溫度補償導(dǎo)線的正、負極性換回來后,溫度指示即恢復(fù)正常。 3 補償導(dǎo)線設(shè)置錯誤對溫度指示的影響 3.1 故障現(xiàn)象 溫度顯示表TIC220的指示溫度數(shù)偏低,但現(xiàn)場熱電偶接線端子處測得的熱電勢與實際溫度相對應(yīng),說明溫度顯示儀表無故障。 3.2 現(xiàn)象分析 進一步檢查發(fā)現(xiàn),因熱電偶補償導(dǎo)線的正、負極性設(shè)置錯誤,從而造成接線錯誤。通過該案例,分析熱電偶正、負2根補償導(dǎo)線接錯后,造成溫度測量誤差的原因。 3.2.1 補償導(dǎo)線接法正確時的回路電勢情況 圖2為熱電偶補償導(dǎo)線接法正確時的回路電勢情況,T熱,T自,T室分別為熱電偶的熱點溫度、自由端溫度、室內(nèi)溫度顯示儀表接線端的溫度,并假定在夏天時T熱>T自>T室。1)EAB為熱電偶AB的熱點和自由點之間的溫差熱電勢;因為T熱>T自,所以EAB電勢值為正,電勢方向 。 2)EA′B′為2根溫度補償導(dǎo)線A′B′在室內(nèi)接線端子上通過電阻連接的等效熱電偶的電勢,是室外自由點與室內(nèi)等效熱點之間的溫差熱電勢;因為T自>T室,所以EA′B′電勢值為負。 3)設(shè)回路方向為逆時針方向,熱電勢方向與回路方向同向時為正電勢,反向時為負電勢。因此,回路電勢EAB(正確接法)等于熱電偶產(chǎn)生的熱電勢EAB與補償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的熱電勢EA′B′之和,即:EAB(正確接法)=EAB+EA′B′(1)由于熱電偶補償導(dǎo)線的正、負極性設(shè)置錯誤,實際上補償導(dǎo)線在室內(nèi)接線端子上是斷開的,因此EAB(正確接法)即溫度顯示儀表的輸入電勢。 在熱電偶套管進水后,根據(jù)工藝介質(zhì)溫度不同,對溫度測量的影響也有所不同: 1)如果工藝介質(zhì)溫度大于100℃,則套管內(nèi)的水分會沸騰蒸發(fā),由于水的散熱作用,使套管內(nèi)壁溫度低于外壁溫度,會造成溫度指示值偏低。 2)如果工藝介質(zhì)溫度小于100℃時,套管內(nèi)水不會沸騰蒸發(fā),散熱作用不大,對溫度測量影響也不大,只是增加了它的熱慣性。 3)當工藝介質(zhì)溫度小于0℃時,套管內(nèi)的水結(jié)冰,對溫度測量也不會有影響。但必須注意,由于冷系統(tǒng)的介質(zhì)溫度低于0℃,空氣中的水分可能在套管內(nèi)結(jié)露并形成冰塊,雖然對溫度測量影響不大,但在維修過程中,不要把熱電偶隨便拔出來,因為套管內(nèi)結(jié)有冰塊,一旦熱電偶拔出后,要再重新裝入到原來位置將比較困難;接地型熱電偶安裝時,必須將熱電偶頂部與套管內(nèi)底部壓緊,如插在冰塊表面,就會造成溫度測量不準。 6 熱電偶沒有插到套管的底部對溫度測量的影響 6.1 故障現(xiàn)象 裂解爐管出口溫度TIC-102-02指示偏低,改變?nèi)剂狭繒r,溫度變化滯鈍,同時變化也不明顯。 6.2 現(xiàn)象分析 經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶沒有插入到套管的底部,造成熱電偶頂端與套管底部之間有一段空隙。由于空氣的熱阻大,傳熱性能差,加上熱電偶本身具有傳熱、散熱作用,因此造成熱電偶頂端(熱點)溫度總要比套管底部的溫度(介質(zhì)溫度)低些,造成了溫度指示值偏低。如果改變?nèi)剂狭?,裂解氣實際溫度發(fā)生改變,但由于套管內(nèi)空氣的熱惰性大,因此溫度變化顯得滯鈍。 6.3 處理方法 把熱電偶插入套管與套管底部可靠壓緊,溫度指示即恢復(fù)正常。需要引起注意的事項包括:熱電偶安裝時必須注意插入深度,讓熱電偶的頂端與套管底部可靠壓緊接觸;在擰緊螺紋時感到略有阻力,有使熱電偶略微彎曲的感覺。套管內(nèi)不能有雜物進入,否則熱電偶頂端無法與套管底部直接接觸,同時由于雜物的傳熱性能差,也會造成溫度測量誤差。 7 變送器零位不準對出口溫度控制的影響 7.1 故障現(xiàn)象 裂解爐F106的2組爐管出口溫度均處于自控的情況下,發(fā)現(xiàn)2組爐管出口溫度指示值相等,但第2組燃料氣控制閥的開度要比第1組燃料氣控制閥的開度大一些。非常初懷疑熱電偶有問題,但調(diào)換新的熱電偶后,情況仍未改善。 7.2 現(xiàn)場分析 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第2組爐管的原料乙烷氣進料流量變送器的零位偏低,由于進料流量是定流量控制,且流量表顯示2組流量的指示值相等,都控制在相同的設(shè)定值上,而實際上第2組爐管內(nèi)的物料流量要比第1組的大,此時反映在第2組進料流量控制閥的開度相應(yīng)也大些。由于流量調(diào)節(jié)器的輸出指示與流量控制閥實際開度指示之間有較大誤差,因此從閥門開度上較難發(fā)現(xiàn)它們的差別。此外,如果稀釋蒸汽流量變送器的零位出現(xiàn)偏差,也會影響爐管出口溫度的控制。 7.3 處理方法 校正第2組原料進料流量變送器的零位后,發(fā)現(xiàn)流量指示值升高。經(jīng)校正后,溫度控制恢復(fù)正常。 8 熱電偶位置插錯對操作的影響 8.1 故障現(xiàn)象 操作人員發(fā)現(xiàn)裂解爐F101的第3組爐管出口溫度比其他幾組的爐管出口溫度偏低60℃,操作人員稍增大對應(yīng)第3組燃料氣控制閥的開度,但溫度變化不明顯、調(diào)節(jié)不靈敏。 8.2 現(xiàn)象分析 在裂解爐機械清焦或裂解爐爐管出口溫度熱電偶需要標定時,都要把4組爐管出口熱電偶連同補償導(dǎo)線一同拆下來。由于熱電偶安裝位置比較接近,在重新安裝時很容易將相鄰2組熱電偶插錯,或接線位號搞錯。平時在裂解爐升溫操作中,操作員通過遙控燃料氣控制閥開度,使4組爐管出口溫度達到預(yù)定控制值。由于相鄰2組裂解爐管之間的溫度關(guān)聯(lián)影響較大,當改變其中1組燃料氣控制閥開度時,對相鄰爐管的溫度有影響。因此相鄰2組爐管出口溫度熱電偶調(diào)錯后,如溫度偏差較小,一般不容易被發(fā)現(xiàn)。但當某組爐管出口溫度顯著偏低,而增加對應(yīng)燃料氣控制閥的開度對該組溫度的提升無效時,才開始懷疑熱電偶位置是否調(diào)錯。 1 )熱電偶沒有插到保護套管的底部,造成熱電偶頂端(熱端)與套管底部有一個空隙,由于空氣的導(dǎo)熱性能較差,熱電偶本身具有散熱作用,因此熱電偶熱端的溫度總要比爐管內(nèi)裂解氣的實際溫度低,從而造成溫度指示值偏低。 2 )熱電偶補償導(dǎo)線的壓接端子發(fā)生松動,或中間接線箱內(nèi)端子接觸不良,這些都會造成熱電勢信號源內(nèi)阻增大導(dǎo)致的熱電勢損失,從而使溫度指示值偏低。 3 )熱電偶長期在高溫條件下工作,它的熱電性能會發(fā)生變化,因此熱電偶應(yīng)在4~5個月調(diào)換一次。 4 )蒸汽冷凝液有可能進入流量計的導(dǎo)壓管內(nèi),造成2根導(dǎo)壓管內(nèi)的介質(zhì)液柱壓差不等,產(chǎn)生附加零點誤差。因此流量計導(dǎo)壓管必須仔細排污,將蒸汽冷凝水排放干凈。 18. 2. 2 工藝方面的因素 工藝方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括: 1 )裂解爐在運行一段時間后,爐管內(nèi)壁上會產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,所以需要定期燒焦和機械清焦。如果工藝上燒焦不充分,某組爐管內(nèi)壁上的結(jié)焦未清除干凈,或爐管出口溫度熱電偶套管上結(jié)焦未燒盡,將造成爐壁傳熱效果變差,使該組爐管內(nèi)裂解氣溫度偏低,或因熱電偶套管結(jié)焦,傳熱性能降低,使測量溫度偏低。 2 )裂解爐的燃燒器火嘴發(fā)生堵塞或不暢通,減少了該組火嘴的燃燒量,使爐管溫度降低。為使爐管溫度達到頂定值,必須增加對應(yīng)燃料氣控制閥的開度,以增大通過火嘴的燃料氣量。 3 )在工藝調(diào)換火嘴時,會暫時引起爐膛內(nèi)溫度分布不均勻,從而造成各組爐管出口溫度指示不相等的情況發(fā)生。 19 結(jié)束語 石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障與儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素、工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等有關(guān)。上海自動化儀表有限公司通過實際案例,探討了鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響,并給出了相應(yīng)的解決方案。 |